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华润贺州2×1000MW机#2机组凝汽器完成汽侧灌水试验

2012-06-06来源:中国火力发电网 点击:182次
 
2012年6月1日13时36分, 由汽机安装公司承建的华润贺州2×1000MW机#2机组凝汽器完成了汽侧灌水试验。在浸泡24小时后,壳体未发生变形、焊缝无一处渗漏。53696根不锈钢管,117392只焊口无一渗水现象,堪称完美。这个检验结果,得到了监理业主的高度评价和表扬,项目部领导也对此次灌水成绩给予赞赏与肯定。
  为了适应百万机组凝汽器灌水的高标准要求,在灌水试验前贺州汽机项目分公司做了大量的准备工作:凝汽器底部临时支撑——不锈钢管的穿割、胀、焊——凝汽器热井及壳体内部清理——凝汽器热井人孔封闭——凝汽器灌水。灌水前,首先施工人员对凝汽器热井进行清理,然后对除盐水到凝汽器热井补水管检查,再对热井放水管路及排污系统的检查。最后对与凝汽器相通低于喉部的管道进行排查,关闭关联管道的阀门,无阀门的管道进行临时封堵,全部检查合格签证完毕后才可进入下道工序,为凝汽器灌水奠定了坚实的基础。
  此次灌水实验能够如此完美的完成,离不开贺州汽机安装分公司全体人员的努力。#2机组前期面临没有行车的艰难情况下。汽机安装人员,在山东电建公司用餐午休时,合理利用宝贵时间,争分夺秒,完成了凝汽器壳体材料的抛锚。在穿管前辅机技术员徐飞手把手的对外协队伍职工进行安全、技术施工交底,胀管前,徐飞又多次使用游标卡尺测量管板内径及不锈钢管外径,根据公式计算出不锈钢管内径,将胀管仪调到最佳的力矩。确保了每一根不锈钢管不过胀、欠胀,为焊接打下了坚实的基础。
  在壳体焊接时,焊接技术员李树昌同志进行全程跟踪,对焊接的工艺,焊接质量进行了全程的把关,二级质检员丁宏宣从水室人孔门中进进出出,对每一焊缝都严格要求,并在焊接完成后,做了煤油渗透实验,把发现的缺陷的焊缝及时进行整改。确保了凝汽器在灌水试验中壳体无一渗漏。
  在不锈钢管穿、割、胀、焊过程中,由于管板内径偏小,管板偏心给穿管带来严峻的考验。在贺州汽机分公司经理刘强的组织领导下克服困难,按时按质的完成了穿管计划,加班加点抢项目部调试计划。为下一阶段分部试运争取了充足时间,打开了#2机组整套启动的绿色通道。 
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